Wieder ein grosser Schritt weiter, alle RC-Teile so wie die Elektronik sind eingebaut, justiert und funktionieren! Das war schon ein Ding. Wie ich es zuerst angeschlossen hatte, alles 5 Volt aus einem enzelnen 7 Ampere UBEC, ergab viel Störungen. Die vier kräftigen Servo's erzeugten fiel feedback auf der Eingangsspannung, und die fielen Strom- und Pulsleitungen im Kabeltunnel under den Boden ist wohl auch suboptimal. Alles funktionierte sehr unruhig und zappelig.
Das ist gelösst worden durch zwei separate 5 Volt Stromkreise ein zu setzen. Die eine speist alle Elektronik sowie der Empfänger und das Licht aus dem Fahr-ESC, der andere dann alle 'spannungsverschmutzende' Servo aus bem UBEC. Damit funktionierte alles sauber und kräftig.
Damit is es aber ein bisschen voll geworden, ein par Bilder:
Der Bugraum.
Von Links nach Rechts, von Oben nach Unten: Sence-ONE Soundmodul, Strom und Puls Verteiler, Servo für's Steuer, Schaltung Arm Puppe, Steuerservo mit Licht-Fernlichtschaltung, Retractservo, Abschaltung Steureservo bei hochgehobenen Räder.
Durchblick nach Hinter durch Öffnung Hinterbank.
Vlnr, vonu: Retractservo, Endstück Stromverteiler, Steuerteil Retractservo-s, Diff mit Kardan vom Fahrmotor, Empfänger, Rückseite Jet-Outrunner, 3S Lipo.
Der Motorraum.
Vlnr, vonu: Lichtmodul mit Verteiler / Wasser-Land Schaltung, Gyro, Steuerservo Jet, Fahrmotor mit zugefügtem Heatsink mit Lüfter (wurde sehr heiss) Abschaltung Fahr-ESC bei eingezogene Räder, Retract Servo mit Signalschalter 'eingezogene Räder', MultiSwitch (NVM Arduino) kombiniert mit Stromverteiler. Dazu ist unter den Lamellenlüfter links ein Fan der Lucht im Motorraum blässt, und rechts ein Fan der wieder ausblässt. Damit is der Landantrieb luftgekühlt, und der Wasserantrieb wassergekühlt.
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So ist der heutige Baustand:
Jetzt weiter mit den weiteren Details, Stühle, Türen, Puppe und Windschutzscheibe.